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礦井廢水過濾處理工藝

  煤炭開采過程中會伴隨產(chǎn)出大量的礦井水,礦井廢水具有懸浮物高、水質(zhì)波動大的特點,若不經(jīng)處理直接排放,勢必對環(huán)境造成嚴重污染,同時造成水資源的大量浪費,無法實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟的目標(biāo)。

  一、試驗背景

  本次試驗選擇在河南某礦進行,該礦在地下1000多米處進行采煤作業(yè),礦井廢水需要經(jīng)泵從井下提升至地面的沉淀池進行處理,占地面積大且能耗高。本次試驗選用的設(shè)備是可在井下實現(xiàn)“高效絮凝+碟片過濾”工藝的一體化高效處理裝置,能夠連續(xù)自動運行,出水直接用作地下噴淋用水或消防用水。

  二、試驗方法

  2.1 進水水質(zhì)分析

  由于礦井廢水水質(zhì)不穩(wěn)定,其主要污染物為懸浮物(SS),本次試驗對礦井廢水的濁度進行了連續(xù)的檢測,可間接反映SS的含量變動。如圖1所示,濁度變動范圍為80~1100NTU,大多數(shù)時間主要集中在100~500NTU。

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  2.2 試驗工藝流程

  2.2.1 工藝說明

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  試驗工藝流程如圖2所示,由于礦井廢水懸浮物含量高,直接進碟片過濾器會造成污堵,故先加少量絮凝劑進行沉淀,上清液進入一級50μm碟片過濾器,去除水中粒徑大于50μm的懸浮物,一級碟片過濾器產(chǎn)水進入二級5μm碟片過濾器繼續(xù)過濾,除去水中殘留的小顆粒懸浮物,最終出水水質(zhì)滿足排放及回用標(biāo)準(zhǔn)。

  本次試驗選取了公司專利技術(shù)級別的碟片過濾器,具有處理流量大、壓力操作低、占地面積小的特點。本碟片過濾器裝置反洗僅需要提供氣源,不需要配額外的反洗泵,而且反洗時間短,整個反洗過程僅需要6s,節(jié)約水利用率。碟片的材質(zhì)采用專有高分子材料,具有疏油脂、耐腐蝕、高強度和高硬度的特點。整個碟片過濾裝置的組裝簡單,每個模塊僅含有3個自動閥門。

  2.2.2 試驗主要設(shè)備參數(shù)

  試驗主要設(shè)備參數(shù)如表1所示。

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  2.3 加藥試驗結(jié)果

  本次中試試驗在最具代表性的原水濁度(500NTU左右)下進行,其間分別選取硅藻土、PAC、聚合硫酸鐵及新型復(fù)合絮凝劑4種藥劑進行燒杯試驗。

  2.3.1 硅藻土試驗

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  由圖3可知,硅藻土試驗加藥量極大,加藥量高達1500mg/L時,濁度去除率仍然不理想,分析原因為硅藻土自帶濁度,有吸附懸浮物的作用但吸附效果不夠理想,且需要更長時間靜置才能達到要求。

  2.3.2 聚合硫酸鐵試驗

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  由圖4可得,聚合硫酸鐵加藥量較少,100mg/L的聚鐵5min的濁度去除效率超過90%,半小時濁度去除率高達96%。但是,由于三價鐵離子的原因,靜置后的上清液會有一定的色度,呈現(xiàn)淡黃色,會對出水帶來一定的色度問題。

  2.3.3 PAC試驗

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  由圖5可得,PAC加藥量同聚合硫酸鐵差不多,100mg/L的加藥量5min的濁度去除率高達90%,200mg/L的加藥量5min中的濁度去除率超過96%,但PAC加藥形成的絮體大且松散,淤泥量大。

  2.3.4 新型復(fù)合絮凝劑試驗

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  由圖6可知,新型復(fù)合絮凝劑藥劑加藥量最小,50mg/L的加藥量5min的濁度去除率超過97%,即5min濁度可以由初始的500NTU下降至16NTU,沉降速度快,沉降時間短,且淤泥量小于同等加藥量的PAC。

  2.4 碟片過濾器運行趨勢分析

  碟片過濾器運行參數(shù)如下。運行流量為16~30t/h,反洗壓差設(shè)定為0.138MPa,反洗氣壓力為0.8MPa,反洗時間為6s,反洗水量為140L/次。

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  由表2可得,隨著濁度的降低,反洗頻率增加,過濾器的水利用率增加。當(dāng)進水濁度小于120NTU時,反洗頻率較低,過濾器的水利用率高達96%,但當(dāng)進水濁度大于150NTU時,反洗頻率會大大增加,過濾器水利用率會下降。

  2.5 碟片過濾器產(chǎn)水粒徑分析

  水質(zhì)檢測數(shù)據(jù)表明,經(jīng)過碟片過濾器過濾后,產(chǎn)水中顆粒物粒徑小于5μm,產(chǎn)水中的懸浮物主要粒徑分布在100~1000nm,如圖7所示。

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  2.6 出水水質(zhì)

  經(jīng)絮凝沉淀及過濾后,出水水質(zhì)滿足表3指標(biāo)要求。

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  2.7 運行成本分析

  運行能耗主要包含加藥系統(tǒng)電耗和過濾器電耗,基本固定,以0.5元/噸水估算,因此運行綜合成本的高低主要取決于在于藥劑投加成本。從表4得知,硅藻土投加量最大,因此“硅藻土+碟片過濾”綜合成本最高,最不經(jīng)濟?!皬?fù)合無機絮凝劑+碟片過濾”綜合成本適中,滿足經(jīng)濟性要求。PAC和聚鐵加藥成本最為經(jīng)濟,但是加藥量為復(fù)合無機絮凝劑加藥量的2倍,淤泥量大,且沉降速度較慢。

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  三、結(jié)果分析

  本次試驗得出,針對礦井水的最佳絮凝藥劑是新型復(fù)合絮凝劑,該藥劑沉降速度快,投加量少,針對高懸浮物的礦井水,該藥劑在投加量50mg/L下可得到理想的效果。本試驗所述的新型復(fù)合絮凝劑是一種由粉煤灰改性得到的藥劑,該絮凝劑具有環(huán)境友好、成本較低等優(yōu)點。由于新型絮凝劑主要成分是煤粉,它和沉淀出來的污泥屬于同一類物質(zhì),極大地減少了藥劑導(dǎo)致的污染。

  本次試驗驗證了“新型復(fù)合絮凝劑+碟片式過濾器”在采煤廢水處理上有很好的處理效果。經(jīng)加藥沉淀后,碟片式過濾器可以高效穩(wěn)定、低能耗地運行,碟片式過濾器的反洗頻率大于1h,其中新型絮凝劑的投加量低于傳統(tǒng)的PAC,淤泥量較少。在原水500NTU的濁度下,10min內(nèi)濁度去除率可以達到99%且濁度小于5NTU,產(chǎn)水可以滿足《煤礦井下消防、灑水設(shè)計規(guī)范》(GB50383—2016)中的附錄B《井下消防、灑水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)指標(biāo)。

  試驗采用的公司專利碟片過濾器,過濾精度高,納污能力強,設(shè)備運行全自動化控制,反洗可以實現(xiàn)定時反洗或者壓力反洗,無須人為干涉,無須額外的反洗泵,反洗時采用了高壓氣和水聯(lián)合反洗,高壓下大流量沖刷確保了反洗的效果好,反洗時間短且反洗用水量小,完全適用于井下工作。( >

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