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回收廢PET瓶的廢水處置工藝

  PET被廣泛應(yīng)用于各種飲料的盛裝容器,但多為一次性使用,大量廢PET瓶被丟棄,由于PET瓶自身降解需要200~400年,大量廢棄PET瓶會(huì)造成嚴(yán)重的環(huán)境污染,目前廣泛應(yīng)用的廢PET瓶處置方式是經(jīng)分選、破碎、洗滌、干燥后制取生產(chǎn)聚酯纖維的原料。而在處置過程中會(huì)產(chǎn)生大量的清洗廢水,廢水中的主要有COD、BOD、SS和動(dòng)植物油等污染物,如不經(jīng)處理會(huì)產(chǎn)生二次污染,因此需要通過完整的廢水處理工藝,達(dá)到大部分水循環(huán)回用,其余要求達(dá)標(biāo)排放。本文對某廢PET瓶回收利用生產(chǎn)線廢水處置進(jìn)行了研究,對原有水處理系統(tǒng)進(jìn)行了改造,并提出了一套有效的回收廢PET瓶的廢水處置方案。

  1、廢水基本情況

  廢水中污染物種類、濃度與企業(yè)生產(chǎn)所使用的廢PET >

  某生產(chǎn)線主要從事廢塑料的回收利用,在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生一定量的廢塑料清洗廢水,廢水中的主要有CODCr、BOD、SS、PH和動(dòng)植物油等污染物,需要通過完整的廢水處理達(dá)到部分回用,其余達(dá)標(biāo)排放。某生產(chǎn)線廢水設(shè)計(jì)最大處理量為Q=150m3/h,設(shè)計(jì)處理站回用水量為Q=75m3/h。進(jìn)水水質(zhì)檢測結(jié)果如表1所示。

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  2、主要工藝問題及解決方案

  2.1 小尺寸碎屑較多

  廢水含有大量塑料碎屑,密度低于水,碎片直徑1~6mm,較難處理,現(xiàn)狀工藝設(shè)計(jì)預(yù)處理不充分,導(dǎo)致大量碎片進(jìn)入原隔油池、原水調(diào)節(jié)池、生化厭氧池,形成浮渣。

  為解決上述問題,增加2臺孔徑為1mm的轉(zhuǎn)鼓格珊,一用一備。同時(shí),考慮增加氣浮裝置(加壓溶氣氣浮),一方面用于油瓶生產(chǎn)線恢復(fù)運(yùn)行時(shí)去除水中的小粒徑的乳化油、溶解油,另一方面可以去除密度小于或約等于水的懸浮物,降低后續(xù)生化系統(tǒng)負(fù)擔(dān)。

  氣浮主要起固液分離作用(同時(shí)可以降低COD、BOD、色度等)。在原水中加入絮凝劑PAC或PAM,經(jīng)過有效絮凝反應(yīng)(時(shí)間、藥量和絮凝效果須由試驗(yàn)測定)后,原水進(jìn)入組合氣浮接觸區(qū)。在接觸區(qū)內(nèi),溶氣水中的微氣泡與原水中油類、絮體相互黏合,一起進(jìn)入分離區(qū),在氣泡浮力的作用下,絮體與氣泡一起上升至液面,形成浮渣。浮渣由刮沫裝置刮至污泥區(qū)。下層的清水通過集水管自流至清水池。其中一部分清水回流,供溶氣系統(tǒng)使用,另一部分則排放。

  回流清水經(jīng)過射流吸氣裝置,在一定的工作壓力下,使空氣最大限度地溶入水中,成為溶氣水,溶氣水在氣浮接觸區(qū)內(nèi),通過釋放裝置的快速減壓釋放,形成直徑在15~30μm的微氣泡。該微氣泡可與原水中絮體相互黏合,浮于氣浮表面即可去除絮體。

  2.2 絮凝效果不佳

  由于助凝劑(PAM)絮凝效果不佳,且對濃度控制不精準(zhǔn),流入廢水成分波動(dòng)較大等原因,有機(jī)雜質(zhì)去除不充分。根據(jù)此情況,選用了新型助凝劑,并安裝廢水濃度和加料聯(lián)動(dòng)的自動(dòng)加料控制系統(tǒng),精確控制加藥量,有效加強(qiáng)了絮凝效果,降低了加藥量。

  2.3 廢水COD含量較高

  生產(chǎn)線要處理大量廢油瓶,導(dǎo)致廢水中COD含量升高,生化系統(tǒng)的處理嚴(yán)重不足,致使產(chǎn)水中COD含量超標(biāo)。為解決上述問題,該生產(chǎn)線增大了生化系統(tǒng)水解池、厭氧池、好氧池的處理能力(提升3375m3),延長廢水處理的停留時(shí)間。其次,增加了曝氣充氧裝置和自動(dòng)反洗和在線化學(xué)清洗裝置,大大提高了COD的處置效率。

  2.4 回用水質(zhì)量不達(dá)標(biāo)

  回用水經(jīng)過幾次循環(huán),某些成分會(huì)超標(biāo),可能對主線的處理效果造成較大的影響。為解決上述問題,該生產(chǎn)線新增了MBR系統(tǒng),采用新型的絮凝劑和MBR膜配合,MBR膜不易堵塞,容易清洗,水通量大,大大降低了回水中有害物質(zhì)的含量。

  3、工藝方案

  本研究采用的工藝方案如圖1所示,該工藝很好地解決了原方案二沉池出水和回用水質(zhì)無法達(dá)到質(zhì)量指標(biāo)的問題。

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  4、試驗(yàn)結(jié)果

  本研究通過工藝改進(jìn)對某生產(chǎn)線廢水處理進(jìn)行了處理,廢水經(jīng)處理后標(biāo)準(zhǔn)如表2所示,水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002),如表3所示。其中50%水量需要進(jìn)行深度處理,回用于造粒車間廢塑料的清洗,水質(zhì)要求要求達(dá)到《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T18920—2002),如表4所示。水質(zhì)要符合一級A標(biāo)準(zhǔn),其中COD≤50mg/L,SS≤10mg/L。

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  該項(xiàng)目的核心技術(shù)要求是穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,高效經(jīng)濟(jì)地實(shí)現(xiàn)廢水回用。

  5、結(jié)論

  本文論述了某生產(chǎn)線水處置的處理系統(tǒng)及其機(jī)制,通過采用改進(jìn)各污水處理的關(guān)鍵步驟和添加新的物理和化學(xué)處理手段等措施,排放污水質(zhì)量達(dá)到了《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)乃至《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T18920—2002),成功達(dá)到了污水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放、廢水高效經(jīng)濟(jì)回用的目的。( >

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