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高氮(硝態(tài)氮)廢水處理高效生物脫氮工藝

  隨著近年來人們對清潔能源的重視,太陽能行業(yè)加速發(fā)展,尤以晶體硅太陽能電池板發(fā)展最為成熟。在電池板制作過程中,會排出大量的含高氮(硝氮氮)廢水,需要進行處理。高氮(硝態(tài)氮)廢水氮濃度高,處理難度大?;谖宜緦τ诤叩獜U水處理豐富的工程經(jīng)驗,并結(jié)合光伏廠電池片廢水水質(zhì)特性,該工廠采用高效生物脫氮工藝對含氮(硝態(tài)氮)廢水進行處理,經(jīng)處理后的出水濃度如總氮、SS等指標(biāo)滿足《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)中間接排放標(biāo)準(zhǔn),即T-N≤40mg/L、SS≤140mg/L。

  1、某光伏廠電池片廢水改造項目概況

  江蘇省某光伏廠在生產(chǎn)中會排放約1500m3/d的含氮(硝態(tài)氮)廢水。其中濃氮廢液30m3/d(硝態(tài)氮濃度為48000mg/L),稀氮廢水1470m3/d(硝態(tài)氮濃度為250mg/L)。原污水站采取濃氮廢液直接委外處理,稀氮廢水經(jīng)過除氟后排入下游污水廠的處理方式,污水處理費用高達300萬元/月。工廠為了減少污水處理費用,于2019年8月進行污水站升級改造,增加高效生物脫氮工藝系統(tǒng),2019年11月開始工藝調(diào)試,調(diào)試周期35d,最終出水達到《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)中間接排放標(biāo)準(zhǔn)。

  1.1 廢水水質(zhì)水量

  濃、稀氮廢水經(jīng)過污水站含氟處理系統(tǒng)處理并混合后,水質(zhì)如表1所示。

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  1.2 工藝流程

  廢水站的工藝流程

  廢水進入高效脫氮調(diào)配池。調(diào)配池分兩格,第一格內(nèi)設(shè)空氣攪拌系統(tǒng),在均勻水質(zhì)水量的同時強制去除廢水中少量的雙氧水(過氧化氫),第二格設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C。

  在調(diào)配池內(nèi)投加甲醇,作為后續(xù)脫氮反應(yīng)的碳源。調(diào)配池內(nèi)設(shè)置自動加溫裝置,控制池內(nèi)廢水溫度。調(diào)配池內(nèi)廢水pH高于8時,自動投加H2SO4溶液,調(diào)整廢水pH。調(diào)配池出水經(jīng)過泵提升至高效脫氮反應(yīng)器,廢水從脫氮反應(yīng)器底部進入,脫氮反應(yīng)器底部布有可均勻布水的布水管,布水管上開有等間距但不同孔徑的布水孔,從而實現(xiàn)均勻布水的目的。均勻上升的廢水中總氮(硝態(tài)氮)在反應(yīng)器中與反硝化顆粒污泥充分接觸,在此過程中,反硝化顆粒污泥中反硝化菌利用投加的甲醇碳源將廢水中的總氮(硝態(tài)氮)吸收及降解,轉(zhuǎn)化為氮氣。氮氣、泥、水混合液在裝置頂部的三相分離器中進行固、液、氣的三項分離。高效脫氮反應(yīng)器出水設(shè)置在線總氮(硝態(tài)氮)測定儀,達標(biāo)水自動排放,不達標(biāo)水自動回流至調(diào)配池內(nèi)重新處理。脫氮反應(yīng)器的污泥定期排入污泥池。

  2、主要構(gòu)筑物及設(shè)備

  2.1 調(diào)配池

  調(diào)配池1座,按1500m3/d進水量設(shè)計。收集含氟處理出水,池內(nèi)投加必要的碳源及營養(yǎng)物質(zhì)等。池體尺寸10.3m×7.4m×6.5m,有效水深6.0m,池體總有效容積458m3,有效停留時間7.30h,地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),池內(nèi)進行三布五油FRP防腐。

  2.2 高效脫氮反應(yīng)器

  高效脫氮反應(yīng)器2座,碳鋼防腐罐體,按1500m3/d進水量設(shè)計。反應(yīng)器進水同循環(huán)泵出水在反應(yīng)器外部匯合后進入其底部配水系統(tǒng),攪動沉積在反應(yīng)器底部反硝化顆粒污泥,均勻布水的同時保證廢水同反硝化顆粒污泥充分接觸。高效脫氮菌種高比活性(1.5gNO3-N/gVSS.d以上)和反硝化細菌高濃度(15g/L以上),使反應(yīng)器具有高效去除廢水中總氮的能力(硝態(tài)氮去除率達到97%以上)。單座反應(yīng)器尺寸準(zhǔn)6.5m×18m,兩座總有效容積1193m3,有效停留時間18h,容積負荷(TNUV)大于2.5kg•m-3•d-1。

  2.3 藥劑配置及投加系統(tǒng)

  (1)硫酸投加系統(tǒng)。使用40%的稀硫酸,投加量根據(jù)調(diào)配池進水的pH自動調(diào)整。

  (2)營養(yǎng)鹽投加系統(tǒng)。營養(yǎng)鹽為液體,主要成分為鐵、鎳、P等微量元素。投加量為12kg/d。

  (3)甲醇投加系統(tǒng)。使用濃度為99.99%的甲醇,投加量為3450kg/d。甲醇儲罐采用不銹鋼浮頂罐,容積8m3。甲醇投加系統(tǒng)考慮防爆要求。

  2.4 自控檢測控制系統(tǒng)

  為保證高效脫氮工藝處理效果,整個處理系統(tǒng)安裝了自控儀表及PLC自控系統(tǒng)。

  (1)設(shè)置液位計持續(xù)監(jiān)測調(diào)配池液位,并與高效脫氮反應(yīng)器進水管路上的氣動調(diào)節(jié)閥及流量計連鎖。

  (2)在線pH計連續(xù)檢測調(diào)配池內(nèi)pH,當(dāng)pH不在合適范圍內(nèi)時,通過控制硫酸投加泵的啟停來自動調(diào)節(jié)廢水pH。

  (3)在線溫度計連續(xù)監(jiān)測調(diào)配池內(nèi)的廢水溫度,當(dāng)溫度不在合適范圍內(nèi)時,通過控制蒸汽管路上自動閥門的啟停來自動調(diào)節(jié)廢水溫度。

  (4)設(shè)有COD在線監(jiān)測儀、氟離子在線監(jiān)測儀、氨氮在線監(jiān)測儀、電導(dǎo)率在線監(jiān)測儀,當(dāng)以上監(jiān)測數(shù)據(jù)不在設(shè)定范圍內(nèi)時,系統(tǒng)會自動給出報警信號,并自動關(guān)閉高效脫氮反應(yīng)器的進水。

  (5)設(shè)有總氮在線監(jiān)測儀,系統(tǒng)能自動根據(jù)高效脫氮反應(yīng)器進水流量、進水硝酸鹽氮(總氮減氨氮)計算所需的甲醇量,并由甲醇投加管路上的流量計控制甲醇投加泵的頻率,確保甲醇精確投加,既保證了總氮穩(wěn)定達標(biāo),又避免了甲醇的浪費。

  3、主要設(shè)備和參數(shù)

  該工藝主要設(shè)備和參數(shù)如表2所示。

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  4、工藝調(diào)試及運行控制要點

  4.1 污泥培養(yǎng)馴化

  脫氮系統(tǒng)調(diào)試的主要工作是污泥馴化培養(yǎng)。脫氮反應(yīng)器內(nèi)初始啟動的污泥,一部分為我公司自行培養(yǎng)的高效脫氮污泥(體積1t),另外為厭氧顆粒污泥,體積為190t。兩種污泥混合一并投入2座高效脫氮反應(yīng)器,脫氮反應(yīng)器進廢水至頂部出水堰板剛出水為止,開啟脫氮反應(yīng)器的循環(huán)泵進行循環(huán),每4h監(jiān)測脫氮反應(yīng)器內(nèi)廢水的總氮(硝態(tài)氮)及COD濃度,并通過鏡檢,觀察污泥中微生物活性及數(shù)量。當(dāng)廢水的總氮(硝態(tài)氮)濃度小于34mg/L時,開始小流量連續(xù)進水,進水量以保證出水總氮不超過34mg/L為宜。經(jīng)過35d的工藝調(diào)試,廢水中的總氮(硝態(tài)氮)去除效果穩(wěn)定,鏡檢發(fā)現(xiàn)大量紅色的顆粒污泥,其直徑集中分布在0.5~2mm(詳見圖2-高效脫氮顆粒污泥)。故認為脫氮系統(tǒng)的污泥馴化成功。

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  4.2 運行控制要點

  (1)廢水溫度控制在25℃以上。溫度對脫氮反應(yīng)器運行效果有較大影響,水溫低于20℃時,處理效果較差。此項目對脫氮反應(yīng)器進行了保溫并設(shè)置了蒸汽加熱系統(tǒng),能很好地將廢水水溫控制25℃~30℃之間。

  (2)專屬營養(yǎng)液的投加。廢水中微量元素的缺失,會影響高效反應(yīng)器的處理效果。我們針對此類廢水缺少的微量元素,專門配置了專屬的營養(yǎng)液,按需加入脫氮反應(yīng)器內(nèi)。

  (3)控制調(diào)配池內(nèi)廢水雙氧水濃度低于0.5mg/L。雙氧水濃度高于0.5mg/L時,會造成脫氮效率下降,脫氮菌種死亡。當(dāng)廢水中雙氧水濃度超標(biāo)時,加大調(diào)配池鼓風(fēng)機的曝氣量,并人工投加還原劑來降低雙氧水的值。

  (4)控制廢水中鈣離子濃度低于600mg/L。調(diào)試初期,鈣離子的存在可以降低微生物的Zeta電位,減小微生物之間相互作用的力,促進顆粒污泥的快速產(chǎn)生。但隨著鈣離子累計,高效脫氮污泥日℃鈣化,污泥活性逐漸降低,較高的鈣離子,會加劇污泥鈣化。反應(yīng)器進水鈣離子濃度高于1000mg/L時,一般在3個月左右就要補充高效脫氮污泥,當(dāng)鈣離子濃度低于600mg/L時,污泥更換時間可以延長到6個月或更長。

  4.3 運行效果分析

  系統(tǒng)調(diào)試結(jié)束后,第三方檢測機構(gòu)檢測數(shù)據(jù)顯示廢水經(jīng)處理后,出水水質(zhì)優(yōu)于《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)中間接排放標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)檢測數(shù)據(jù)如表3所示。

  由表3可知,高效脫氮反應(yīng)器對于廢水中的總氮(硝態(tài)氮)去除率非常高(97%)。脫氮反應(yīng)器底部經(jīng)過特殊設(shè)計的布水方式,可以確保脫氮反應(yīng)器均勻布水,大大提升裝置容積的利用效率,提高總氮的去除效率。

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  5、技術(shù)經(jīng)濟分析

  污水運行費用包含藥劑費、電費、蒸汽費用。藥劑費用為8.43元/m3(甲醇8.28元/m3廢水,營養(yǎng)鹽0.15元/m3廢水),電費為0.17元/m3廢水,蒸汽費用為0.48元/m3廢水,合計費用9.09元/m3廢水。月運行費用約41萬元,比改造前節(jié)約259萬元/月。

  6、結(jié)論

  針對光伏電池片高氮(硝態(tài)氮)廢水,采用高效生物脫氮工藝,處理效果能達到設(shè)計要求,不但解決了達標(biāo)排放的環(huán)保要求,還大大節(jié)約了運行費用。總工程投資1223萬元,系統(tǒng)運行費用合9.09元/m3廢水。運行結(jié)果表明最終出水優(yōu)于《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)中間接排放標(biāo)準(zhǔn)。( >

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