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醋酯廢水除磷試驗(yàn)工藝

  目前國(guó)際上生產(chǎn)二醋酸纖維素片的企業(yè)較少,醋酯廢水處理工藝因各國(guó)環(huán)保要求而異。國(guó)內(nèi)為防止水體富營(yíng)養(yǎng)污染,開(kāi)始加強(qiáng)對(duì)工業(yè)污水總磷排放控制。由于醋酯生產(chǎn)過(guò)程中使用含磷化合物作為催化劑,致使醋酯廢水中總磷含量達(dá)到40mg/L左右,超出排放標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)要求將廢水中總磷去除至8mg/L以下,才能獲得排放許可,因此開(kāi)展廢水除磷研究工作?;瘜W(xué)法除磷工藝是常見(jiàn)的除磷工藝之一,運(yùn)用較普遍?,F(xiàn)有的化學(xué)除磷主要有前置除磷,同步除磷以及后置除磷,但都存在一些缺點(diǎn),前置除磷污泥量增加,同步除磷對(duì)硝化反應(yīng)不利,后置運(yùn)行費(fèi)用高。醋酯廢水有機(jī)COD通常達(dá)2000mg/L以上,pH值通常在4左右,廢水中不僅有機(jī)雜質(zhì)多,硫酸鎂、硫酸鈣等無(wú)機(jī)雜質(zhì)成分所占比例也很高,廢水成分對(duì)形成不溶性磷鹽干擾很大。而適宜于低酸度下除磷的三氯化鐵法對(duì)流程改動(dòng)大,設(shè)備投資大,處理后水色澤加深。鈣鹽、鋁鹽除磷法則需在廢水pH值達(dá)到9以上才能起到較好的除磷效果。針對(duì)醋酯廢水特點(diǎn),本文開(kāi)展了多種廢水除磷工藝研究,研究開(kāi)發(fā)粉煤灰廢水除磷工藝、醋酐生產(chǎn)工藝、冷凝液多效蒸發(fā)除磷工藝、硫酸亞鐵氫氧化除磷工藝,均取得較大進(jìn)展。借鑒成熟經(jīng)驗(yàn),研究開(kāi)發(fā)常見(jiàn)的化學(xué)除磷工藝,有助于加快開(kāi)發(fā)進(jìn)度,以在擴(kuò)建工程擴(kuò)建驗(yàn)收時(shí)正常投運(yùn)廢水除磷裝置。為達(dá)到工程驗(yàn)收要求,經(jīng)過(guò)調(diào)研,在小試、中試的基礎(chǔ)上,本次生產(chǎn)試驗(yàn)研究對(duì)廢水生化處理過(guò)程進(jìn)行了認(rèn)真分析,結(jié)合開(kāi)發(fā)低堿性鋁鐵混合型除磷劑,研究開(kāi)發(fā)醋酯廢水高效除磷工藝。研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中,結(jié)合減少調(diào)節(jié)用堿和醋酸等有機(jī)物在曝氣過(guò)程中分解帶來(lái)pH值上升等特點(diǎn),確定廢水曝氣處理后投加除磷劑的工藝路線,減少用堿量;同時(shí)開(kāi)發(fā)適于低pH值廢水除磷的除磷劑,開(kāi)展試驗(yàn)。經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)研究,在小試、中試的基礎(chǔ)上,確定了生產(chǎn)試驗(yàn)工藝,完成生產(chǎn)試驗(yàn)裝置的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試工作,開(kāi)展生產(chǎn)試驗(yàn)。

  1、實(shí)驗(yàn)

  1.1 主要儀器與試劑

  1.1.1 小試階段

  材料:1#二沉池廢水、不同類(lèi)型的除磷劑、助凝劑、NaOH溶液;

  電子天平:XS205型;

  分光光度計(jì):TU-1900型;

  pH計(jì):PHB-1型;

  立式壓力鍋:YXQ-LS-75SII;

  移液槍?zhuān)?mL;

  移液槍?zhuān)?0mL。

  1.1.2 中試階段

  材料:1#二沉池廢水、3#曝氣池廢水、除磷劑、助磷劑、30%氫氧化鈉溶液;

  設(shè)備和儀器:化學(xué)沉淀法除磷中試線,主要包括廢水槽(400L),廢水計(jì)量泵(0-80L/h),微型除磷劑加藥泵,微型助凝劑加藥泵、稀釋除磷劑存放桶(5L)、稀釋助凝劑存放桶(5L),反應(yīng)槽(7.5L)、凝聚槽((7.5L)、沉降桶(35L)、出水桶(6.5L)。

  1.1.3 生產(chǎn)試驗(yàn)階段

  材料:3#曝氣池廢水、低堿性除磷劑、酰胺類(lèi)助凝劑、30%氫氧化鈉溶液;

  設(shè)備和儀器:50m3玻璃鋼除磷劑貯槽、20m3玻璃鋼助凝劑貯槽、沖程1800kg/h計(jì)量泵兩臺(tái)、沖程1000kg/h計(jì)量泵兩臺(tái)、在線pH計(jì)兩臺(tái),在線COD儀和SS分析儀器等。

  1.2 分析及測(cè)試方法

  實(shí)驗(yàn)部分包括不同類(lèi)型除磷劑去除總磷效果的小試、中試以及生產(chǎn)性工藝試驗(yàn)。

  廢水流量使用1#、4#、5#曝氣池流量計(jì)計(jì)量之和加中水污泥集水井容積法估算平均流量得出廢水總流量。除磷劑、助凝劑用量使用計(jì)量泵計(jì)量;廢水pH值使用pH值計(jì)檢測(cè)和試紙檢測(cè)相結(jié)合。30%氫氧化鈉用量使用容積法計(jì)算。廢水中總磷的檢測(cè)采用鉬酸銨分光光度法。

  2、結(jié)果與討論

  2.1 生產(chǎn)試驗(yàn)工藝

  本次生產(chǎn)試驗(yàn)工藝流程如圖1所示:廢水在調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)pH值后,經(jīng)三級(jí)生化曝氣處理后,在出3#曝氣池前最后兩格,再次加堿調(diào)節(jié)pH值,然后投加除凝劑,最后在3#曝氣池出口加助凝劑,然后進(jìn)入二沉池沉淀分離。

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  從試驗(yàn)情況看,該工藝有較強(qiáng)的適應(yīng)性,在相同除磷劑用量下,廢水流量變化和總磷變化對(duì)出水池廢水總磷影響并不大。由于針對(duì)流程開(kāi)發(fā)的除磷劑在中性和低堿性條件下具有較穩(wěn)定的除磷效果,加堿閥門(mén)開(kāi)度很小,大部分時(shí)間甚至不開(kāi),堿最大加入量約120kg/h。

  但在中性或低堿性下投加除磷劑,可能會(huì)導(dǎo)致廢水pH值低于6,使排放廢水pH值不達(dá)標(biāo)排放。因此今后如應(yīng)用除磷工藝需考慮增加出水池加堿管線以調(diào)節(jié)出水pH值,確保達(dá)標(biāo)

  2.2 曝氣處理過(guò)程中廢水pH值變化及分析

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  如圖2所示,以醋酯廢水為主的混合廢水(含絲束廢水、化水廢水等)初始pH值通常在4左右,加堿調(diào)節(jié)后,pH值可上升到6左右,但有時(shí)即使廢水調(diào)節(jié)池pH值控制回路全開(kāi),加堿閥門(mén)甚至人工打開(kāi)旁路閥門(mén)pH值都達(dá)不到正常廢水處理工藝要求pH值。但曝氣處理后,進(jìn)入3#曝氣池的廢水pH值通常達(dá)到7左右。pH值上升,主要源于廢水中的主要成分醋酸在好氧處理過(guò)程中被分解。廢水pH值上升,增加了除磷工藝的選擇性。

  雖然三氯化鐵除磷工藝適宜于處理pH值4-5的廢水,但因?qū)α鞒谈膭?dòng)大,考慮到實(shí)施周施等因素,則難以運(yùn)用。曝氣池廢水pH值上升,為選擇聚合鐵、鈣鹽、鋁鹽及鋁鐵混合除磷劑提供了條件。

  研究過(guò)程中,針對(duì)曝氣后廢水pH值上升的特點(diǎn),開(kāi)發(fā)化學(xué)法高效除磷工藝,從減少調(diào)節(jié)用堿量入手,控制加堿部分費(fèi)用。確定曝氣后除磷工藝后,開(kāi)發(fā)適用于中性或低堿性廢水的除磷劑。經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),成功開(kāi)發(fā)一種鋁鐵鹽混合型除磷劑,該除磷劑以復(fù)合聚氯化鋁水溶液為主,復(fù)配少量鐵鹽類(lèi)物質(zhì),滿足了低堿性條件下的除磷要求。如表1所示,該除磷劑在廢水pH值8-8.5時(shí),其除磷效果可以達(dá)到80%以上。工藝研究從開(kāi)發(fā)整體工藝路線考慮,選用了該除磷劑。

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  2.3 生化處理過(guò)程中的廢水總磷變化分析

  生產(chǎn)試驗(yàn)過(guò)程中,無(wú)論是調(diào)節(jié)池廢水總磷和3#曝氣池總磷都波動(dòng)很大,其原因是醋片廢水、絲束廢水、化水廢水流量和組成不斷發(fā)生變化。另外中水污泥集水井間歇泵出200m3/h的廢水,試驗(yàn)期泵啟動(dòng)排水次數(shù)最多達(dá)29次/d,每次啟動(dòng)20min左右,排水直接進(jìn)入5#曝氣池,這部分水加劇了3#曝氣池水流量波動(dòng)和總磷波動(dòng)。由于該部分水總磷較低,具有稀釋作用,由圖2可見(jiàn),調(diào)節(jié)池廢水總磷明顯高于3#曝氣池總磷,調(diào)節(jié)池廢水平均總磷比3#曝氣池高7.2mg/L,除了生化處理過(guò)程中微生物生長(zhǎng)消耗一部分磷外,稀釋作用也降低了總磷含量。

  高濃度醋片廢水摻入量對(duì)廢水總磷影響很大。12月7日,生產(chǎn)試驗(yàn)開(kāi)展沖擊性試驗(yàn),將高濃度廢水摻入量由40t/h左右調(diào)高到80t/h左右,調(diào)節(jié)池廢水總磷和3#曝氣池總磷均明顯上升,最高達(dá)到90mg/L。

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  2.4 除磷劑用量和總磷去除率

  本次生產(chǎn)試驗(yàn)主要試驗(yàn)正常生產(chǎn)運(yùn)行工況下,2.5‰、2‰、1.5‰三種不同除磷劑用量情況下的除磷效果。由表可見(jiàn),除磷劑用量大,總磷去除率最高可達(dá)91%,隨著除磷劑用量下降,總磷去除率有所下降,但在除磷劑用量1.5‰時(shí),總磷去除率仍保持在82%左右。

  與2#二沉池相比,1#二沉池總磷去除率略低,在試驗(yàn)過(guò)程中,也常觀察到1#二沉池出水中有少量絮凝物。其原因可能有兩方面,一是絮凝劑在3#曝氣池最后一格出水端投加,出水迅速進(jìn)入鄰近的1#二沉池,停留時(shí)間很短。而3#曝氣池出水到2#二沉池需要經(jīng)約60m管道輸送,在輸送過(guò)程中絮凝劑得到充分混合。二是1#二沉池未加蓋,廢水溫度較高,散熱導(dǎo)到的自流對(duì)流,致使絮凝沉淀效果差。

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  2.5 出水總磷控制

  CJ343-2010《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》要求工廠污水經(jīng)城市下水道排入城市污水廠的總磷低于8mg/L。由圖4可見(jiàn),這次生產(chǎn)試驗(yàn)除12月9日出水池總磷略超過(guò)8mg/L以外,自11月26日開(kāi)始試驗(yàn)至12月8日,出水池廢水總磷均低于8mg/L排放。

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  由于除磷成本較高,從試驗(yàn)看,總磷去除率與除磷劑用量并不呈線性正比例,加上廢水總磷波動(dòng)、流量波動(dòng)很大,廢水總磷達(dá)標(biāo)排放和降低除磷成本將成為一大突出矛盾。從化學(xué)法除磷原理看,控制排放廢水總磷略低于8mg/L,既做到達(dá)標(biāo)排放,又能夠較大幅度地降低成本。但這需要增加出水總磷在線檢測(cè)和除磷劑用量自動(dòng)控制實(shí)現(xiàn)。

  2.6 高效化學(xué)法除磷工藝對(duì)出水COD、SS、色澤的影響

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  由圖5可見(jiàn),自11月19日開(kāi)始試驗(yàn),中途因中水裝置故障,廢水平均流量達(dá)480t/h,最大流量達(dá)611t/h,試驗(yàn)因除磷劑供應(yīng)不上而中斷數(shù)天,11月26日恢復(fù)試驗(yàn)至12月10日,出水池出水COD由試驗(yàn)前(11月5日至15日)平均107.5mg/L下降至52.5mg/L(11月26日至12月10日),出水SS由均值89.3mg/L下降50.6mg/L,出水池水由淡褐色轉(zhuǎn)為淡綠色。

  3、結(jié)語(yǔ)

  醋酯廢水化學(xué)法高效除磷工藝,運(yùn)行可靠,適宜處理中性和低堿性廢水。工藝選用低堿性除磷劑,能夠適應(yīng)生產(chǎn)因廢水特性變化而出現(xiàn)的酸堿度pH值變化,保持較穩(wěn)定的除磷效果;能夠適應(yīng)廢水流量和廢水總磷變化,實(shí)現(xiàn)總磷達(dá)標(biāo)排放。鋁鐵混合型除磷劑能夠在中性和低堿性條件下除磷,減少了加堿量,該除磷工藝處理每噸廢水所需的藥劑費(fèi)用低。采用普通的化學(xué)法除磷工藝往往加深處理后廢水色度。本次試驗(yàn)使用開(kāi)發(fā)的除磷劑、助凝劑后,不僅出水色度未加深,而且出水由過(guò)出淡褐色轉(zhuǎn)為青綠色,出水色度實(shí)現(xiàn)較大改觀。( >

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